隨著(zhù)經(jīng)濟和冷鏈生鮮的發(fā)展,冷庫越來(lái)越多的被用于各個(gè)行業(yè)。但是冷庫由于耗電量大,很多企業(yè)往往深受影響。督威國際貿易()冷庫節能可以做到27%以上,他是如何做到的呢?
冷庫概況:
該冷庫為2770平方米,高度8.6米的高溫庫,用于儲存比利時(shí)和美國進(jìn)口的生啤和瓶裝啤酒。該冷庫位于,在的北部市,冷庫的標準使用溫度為15攝氏度。
冷庫設備:
該冷庫由12臺直接膨脹式蒸發(fā)器按區域安裝在冷庫頂部,單個(gè)蒸發(fā)器功率為108KW。
外機由一臺雙壓縮機系統組成,壓縮機采用二臺漢鐘品牌的螺桿壓縮機。并采用了回液器、儲液罐和油分離器等配置,該系統由公司設計安裝。系統的冷凝部分采用三級(單風(fēng)扇、雙風(fēng)扇、水冷)混合蒸發(fā)式冷凝器,總設計功率為1280KW。
準備工作:
該機組是由承包商全新安裝,系統進(jìn)行了三級真空抽取,去除了一切可能的氣體雜質(zhì),然后沖入氮氣到系統壓力150PSI并觀(guān)察。在觀(guān)察期間,我們發(fā)現在油分離器處有潤滑油泄漏現象,之后進(jìn)行修復并再次抽取真空并沖入氮氣進(jìn)行保壓測試。
在此之前,所有的管路系統進(jìn)行了檢漏測試,沒(méi)有發(fā)現更多的泄漏點(diǎn)。氮氣保壓持續了數周,壓力未見(jiàn)下降。
Engas 制冷劑制冷劑的充注:
在公司技術(shù)人員的協(xié)助下,我們完成了Engas M50碳氫制冷劑的充注。
節能監測:
由于這是新機組的制冷劑充注,因此沒(méi)有充注碳氫制冷劑之前的數據。在此情況下,根據具有專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗的系統提供商公司提供的設計數據以及壓縮機和其他部件的參數,得知該機組的連續最大運行電流為2x320安培(三相380V),因此可以得出在滿(mǎn)負載的情況下機組的運行電流至少2x250安培(三相380V)。
在轉換成Engas M50制冷劑后,根據多日記錄數據,在室外氣溫不低于35度的情況下,系統滿(mǎn)負載的運行電流介于170安培到195安培之間,算術(shù)平均值為181安培,由此可以計算出電能消耗降低了27.80%。
節能費用核算:
按照的氣候特征測算,我們預期該系統在一年中開(kāi)啟7個(gè)月,全天平均運行時(shí)間為60%,即每天14.4小時(shí)運行。所以我們按全年210天每天運行14.4小時(shí)測算。
在運行R22化學(xué)制冷劑的情況下,每小時(shí)的消耗電 能為295.83KWH,按以上使用時(shí)間,年消耗電能為894,589.92KWH,而在運行Engas M50碳氫制冷劑的情況下,同樣的運行時(shí)下年耗電能為645,896.16 KWH.
按平均每度電1.1人民幣計算,年節約電能為248,693.76度,即節約人民幣273,563.14元。
對環(huán)境的影響:
冷庫因節約的電能而減少的二氧化碳排放為:894,589.92 x .7 = 626,212.944 x 28% = 175,339.62432 x 20 年 =3,506,792.48公斤。
未來(lái)20年減少的二氧化碳排放量 = 3,354,000公斤 + 3,506,792.48公斤 = 6,860,792.48 公斤。
碳氫制冷劑適用于空調系統、冷藏、冷凍倉庫,可直接替換R134a和R12,與之相比:冷凍速度可以加快約30%,能耗降低20%